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中国丁苯橡胶的发展历程

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中国丁苯橡胶的发展历程

【本文导读】: 我国丁苯橡胶在建国后的上世纪六十年代开始出现正常生产,但整个20世纪,我国丁苯橡胶发展大体上经历了三次比较大的技术攻关。  第一次所要攻克的是生产松香丁苯软胶代替丁苯硬胶。  我国以松香钾皂代替拉开粉为乳化剂,并选用了新型氧化还原体系。新配方引发

  我国丁苯橡胶在建国后的上世纪六十年代开始出现正常生产,但整个20世纪,我国丁苯橡胶发展大体上经历了三次比较大的技术攻关。

中国丁苯橡胶的发展历程(pic1)

  第一次所要攻克的是生产松香丁苯软胶代替丁苯硬胶。

  我国以松香钾皂代替拉开粉为乳化剂,并选用了新型氧化还原体系。新配方引发活性大,聚合反应速度比原来提高约30%;铁含量少,提高了橡胶的抗老化性能;用松香钾皂代替拉开粉,改善了橡胶的加工性能;增加了产量,减少了污染;用新配方生产出来的橡胶具有一定的可塑性,称为丁苯软胶,取消了加工丁苯硬胶的热氧增塑工序。聚合配方的变化,带来了工艺过程的革新。聚合釜传热方式自动控制系统,脱气回收单体等一系列工艺过程都有了改进。

  通过技术攻关和填平补齐,使丁苯橡胶生产能力翻了一番多,改进了品种,提高了质量。

  第二攻克,对丁苯橡胶后处理进行了彻底改造。原有的后处理系统,采用颗粒凝聚、长网水洗厢式干燥,片状包装,因此影响质量。一九六六年从意大利引进了胶液分级釜式凝聚、挤压脱水、膨胀干燥、自动称量、压块包装的后处理生产线。这套装置的年生产能力为15,000吨,适用于生产多种牌号的产品。通过消化吸收和创新,自己制造设备,改造了第二条和第三条后处理生产线,使成品胶从片状包装、散粒包装,全部改为压块包装,提高了质量,方便了用户。

  而第三次技术攻关的主要内容则是提高原料自给率,1965年兰化公司合成橡胶厂改造了乙烯生产装置,年生产能力从5,000吨提高到22,000吨。1966年,合成酒精车间进行化工试车以后攻克了高温稀硫酸腐蚀的问题,1972年形成了生产能力,年产合成酒精两万多吨,代替了部分粮食酒精。1970年,砂子炉裂解装置开工生产,加上管式炉裂解的能力提高,1971年建成了以碳四为原料的抽提丁二烯装置,结束了单纯依靠酒精法生产丁二烯的历史,开创了石油化工综合利用的路子。随后,又建成了异丁烯分离装置,丁烯氧化脱氢装置,进一步提高了原料自给率。1971年,兰化公司合成橡胶厂丁苯胶产品产量为19,000吨,原料自给率为9%;1983年产量达到33,500吨,原料自给率提高到65%

  相比三次会展,第一次第二次在当时的条件下显得比较困难,但正因为有了当时时代的奋斗,我国丁苯橡胶技术发展才有了良好的基础铺垫。

  文章来源:天然橡胶网

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